石灰回转窑失效的原因和解决方案如下:
1.石灰回转窑测量过程中存在一些误差,测量结果与理想中心线之间的偏差过大。 因此,不能基于测量结果的数据进行支撑轮的调整,但是测量结果可以用作引导方向。
2.考虑到II齿轮和理想中心线之间的偏差相对较小且振动也很小,I和III齿轮根据II齿轮进行调整。
3.由于调整过程是石灰回转窑窑缸的校准过程,调整后支撑轮和轮带的应力状态会发生变化,因此应根据“微倍数,调整观察”的原则进行调整。 具体调整值和频率初始确定如下:每个调整角度为15°,大调整角度为每天90°。 调整完成后,观察下一个调整,然后进行下一次调整。
4.在调整过程中,应同时记录气缸温度,轴瓦温度,窑速,进料量,液压轮压力等相关数据,并形成油膜 轴承衬套,石灰回转窑的振动状态等,观察数据的参数,比较调整前后的变化,并结合调整过程中回转窑的振动变化。 如果在多次调整后参数变好,则应相应增加调整,否则应调整回调整。 根据上述方案,经过一周多的调整,回转窑设备的振动状况得到了显着改善。